地铁车辆抗侧滚扭杆螺栓的断裂原因初探
在地铁车辆中,螺栓联接是装配中必不可少的部分。车辆抗侧滚扭杆螺栓在工作中主要承受静载荷,以完成联接、紧固的功能,承受来自传递动力载荷和机械振动的动载荷,装配过程中还可能承受冲击载荷,其性能直接影响到列车的制动效率,与列车的安全息息相关。
上海七号线列车为长客-庞巴迪6节编组的A型车,额定载荷时可容纳1860名乘客,超员时可达2460名乘客。在连续使用一年后,巡检时发现有车轮抗侧滚扭杆M12×70mm螺栓断裂,螺栓为8.8级。为查明螺栓断裂原因,以便采取有效对策,避免类似事故的发生,笔者对断裂原因进行了分析。
1. 理化检测
(1)宏观断口分析 从断口宏观检测发现,断口表面较光滑,为剪切断口。裂纹源于螺纹周向表面。断裂失效的类型为滑移分离失效。螺栓联接副间的接触表面发生相对运动,在接触应力的作用下,因表面发生损伤而导致螺栓断裂。
(2)化学成分分析 采用直读火花光谱仪LABSPARK750 A对螺栓进行化学成分分析(结果见附表),可知螺栓的化学成分满足GB/T699—1999对35钢的技术要求。

(3)金相检验 对断口进行磨制、抛光、侵蚀,制成金相试样在光学显微镜下观察,螺栓的组织为回火索氏体,心部为回火索氏体+贝氏体(见图1、图2)。在纵向截面上对非金属夹杂物进行检测,根据GB/T10561—2005,非金属夹杂物的级别为D类,环状氧化物夹杂物级别为D2~D2.5级(见图3、图4),表层与心部非金属夹杂物无明显差别。



(4)硬度测试 采用HR-150A洛氏硬度计对螺栓进行了硬度测试,检测结果为27.5~31HRC,符合GB/T3098.1-2010《紧固件力学性能螺栓、螺钉和螺柱》中对8.8级高强度螺栓的要求。
2. 分析与讨论
由化学成分可知,螺栓材质为35钢,硬度符合GB/T3098.1-2010中8.8级螺栓的要求。
金相观察结果表明,螺栓非金属夹杂物为D类环状氧化物,夹杂物含量较高,对螺栓服役性能有一定影响。
螺栓表层金相组织为均匀的回火索氏体,从1/2半径心部处开始出现组织不均匀现象,为回火索氏体+少量的贝氏体(有未完全淬透的痕迹)。螺栓心部组织不均匀现象与调质冷却有关。由于螺栓在网带炉中加热时装炉量大,油淬时可能造成冷却不足,导致螺栓未完全淬透,但这不是造成该螺栓断裂的主要因素。
螺栓表面有明显的磨损痕迹,说明螺栓在使用时可能有松动现象。工作人员也表示在检修时发现松动现象。螺栓出现松动时,一方面预紧力会明显下降(一般认为,在可能的条件下螺栓预紧力越大则螺栓联接越安全);另一方面,被联接件间将出现缝隙甚至发生相对滑移,螺栓就会受到剪切和弯曲载荷,在弯曲载荷下,受到拉应力的一侧,最大拉应力在螺栓的螺纹根部。螺栓松动状态下,表面受到的拉应力进一步增大,易引起螺栓发生疲劳失效。
3. 改进建议
(1)改变螺栓用钢 在机械设计中,不能只追求材料的强度指标,必须认真考虑螺栓的应力强度因子和材料的断裂韧度,通常8.8级M12螺栓采用35钢或45钢制造,在热处理调质中为防止开裂而选择油淬,但往往不能淬透。仅检测表面硬度或心部硬度是不够的,塑性指标(断后伸长率、断面收缩率)和韧性指标(冲击吸收能量)也应满足GB/T3098.1-2010标准的技术要求。
为此,在不改变螺栓等级的方案下,建议采用合金钢35CrMo或SCM435钢制造螺栓。
(2)重视螺栓型式 从初步计算发现,螺栓的剪切应力可能小于实际服役条件,可考虑提高螺栓等级,从8.8级提高至9.8级或10.9级。另外,使用时采用的是GB/T 5783-2000标准中的全螺纹螺栓,等于在实际使用中造成了螺栓疲劳强度的降低。全螺纹螺栓与GB/T 5782-2000标准中的半螺纹螺栓相比,有一定的使用局限性,建议改用GB/T 5782-2000标准中的半螺纹螺栓。
(3)重视安装工艺 螺栓出现松动,预紧力降低,受到弯曲和剪切载荷是引起螺栓疲劳断裂的诱因。为了预防类似事故的再次发生,还应充分重视高强螺栓的安装,必须达到一定的预紧力,以增强螺栓联接的可靠性和精密性,防止螺栓受到弯曲载荷,同时还要防止超拧,以提高抗延迟断裂性能。建议从手工拧紧转变为自动拧紧,从而达到工艺要求。
4. 结语
该螺栓的断裂属于疲劳断裂,主要影响因素包括螺栓强度等级偏低,原材料存在缺陷,以及安装工艺引起的不正常磨损。
螺栓在网带炉中淬火加热时因装炉量大,油淬冷却不足,导致螺栓未完全淬透,虽不是造成该螺栓断裂的主要因素,但必须重视热处理工艺。